張慶禹是藍星東大聚醚分廠設備管控,他一米六幾的個頭,說起話來總是笑嘻嘻的。他最大的“毛病”就是愛鉆研,八小時的工作時間,一多半是在現(xiàn)場。他最大的心愿就是通過一個個“小手術(shù)”,讓設備發(fā)揮更大的能量。
聚醚分廠有許多水環(huán)式真空泵,每半年就要維修一次,一次的維修費用在一萬元以上,還影響聚醚生產(chǎn)周期。張慶禹覺得這錢花得讓人心疼,于是他與這些水泵的生產(chǎn)廠家反復溝通交流,對損壞的泵一遍遍拆檢,終于找到了真空泵使用壽命短的原因:是內(nèi)部易產(chǎn)生汽蝕造成的。他隨即制定了改造方案,確定在泵的入口、出口處分別增加閥門和管線,用閥門控制和減少汽蝕現(xiàn)象。真空泵經(jīng)過簡單的改造,壽命延長了兩倍,此項改進為公司年節(jié)約資金10萬余元。
聚醚生產(chǎn)中需要大量循環(huán)水降溫,涼水塔負責循環(huán)水的降溫處理。受循環(huán)水水質(zhì)、溫度影響,時間一長,循環(huán)水就會出現(xiàn)結(jié)垢并附著在涼水塔的填料上,影響散熱效果和涼水塔安全運行。公司唯一的辦法就是兩年更換一次填料。然而更換填料需要外協(xié)施工,存在著周期長、費用高,與聚醚生產(chǎn)裝置檢修不同步的問題,嚴重影響產(chǎn)品正常生產(chǎn)。為了解決這一難題,張慶禹對水垢進行多次分析后,大膽提出在水垢上噴灑清洗劑,原本堅硬的水垢變得蓬松了,員工自己就可以用水進行清洗。這樣時間比外協(xié)施工縮短了三分之二,費用在6000元左右,與更換填料相比,一次節(jié)約資金達20余萬元。
2008年至今,以張慶禹為主申請的專利已達14項,全部獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局的批準。其中PO裝置的三級精餾工藝被授予國家發(fā)明專利,年可節(jié)約資金160余萬元。多個閥門裝置獲得實用新型專利。
